1.問題的提出
在使用斯派克LAB直讀光譜儀控制高鎳奧氏體鑄造生產過程中充分發揮,我們遇到過這樣一個問題:現(xiàn)場技術員反映新技術,用同一批原材料信息,同一個配料單流程,光譜儀測出的Mn元素含量突高突低核心技術體系,有時今天不加Mn穩定性,而光譜儀測出的Mn含量很高,明天Mn一直在增加我有所應,而光譜儀測出的Mn含量卻很低提單產。
2.分析原因
我們感覺此問題有些不可思議,從原理上講是不可能的事情至關重要。我們對光譜儀發展空間,標準化,類型標準化進行了多次檢查有所應,沒有發(fā)現(xiàn)異常足了準備。每次標準化都是用斯派克光譜儀自帶的四塊國際標樣,類型標準化我們采用的也是國際標樣敢於監督,從標準化幅度,類型標準化系數(shù)判斷,儀器沒有問題重要的作用。問題到底出在哪里貢獻?我們又對原材料作了多次抽檢,也沒有發(fā)現(xiàn)問題,排除了原材料問題統籌。我們有從試樣均勻性找原因最深厚的底氣,也沒有發(fā)現(xiàn)異常問題。到底是哪里的問題振奮起來?
有一次品質,我們研制了一種新產品,需要對Mn通道進行擴展等地,我們終于發(fā)現(xiàn)了問題的所在最為顯著。原來,Mm 元素有高低兩個通道規定,低通道測量范圍是0.002%-1.9%,高通道測量范圍是1.8%-10.10%空間載體,而我們做類型標準化時高質量,使用的國際標準化樣品Mn元素含量是2.01%,而我們產品的Mn元素含量一般控制在1.10%-1.20%之間重要組成部分,這樣流程,我們做類型標準化時,Mn元素是在高通道測量勃勃生機,而分析產品時助力各業,Mn元素是在低通道測量,這樣控樣沒有發(fā)揮控樣作用提供有力支撐,所以平常分析時應用,測的Mn元素含量突高突低。問題發(fā)現(xiàn)后品率,我們想把Mn的低通道范圍變小相貫通,Mn的高通道范圍變寬的辦法,使控樣和產品的Mn元素都用高通道測量積極影響,效果不理想自動化方案。后來,改為用另一塊Mn元素含量為0.86%的國際標樣工藝技術,用這塊國際標樣單獨控制Mn元素含量效率,其他元素含量用另一塊國際標樣控制,問題得到解決近年來,并且取得了理想的效果講道理,從根本上解決上訴問題。
3.結論
在生產控制過程中性能穩定,我們都會遇到控樣含量不可能與試樣相符全面革新,分析結果不甚理想,有時候,甚至出現(xiàn)一些異常情況行業分類,這時技術特點,分析往往懷疑光譜儀出現(xiàn)異常或故障發展邏輯,控樣問題往往被忽略凝聚力量,使問題得不到及時解決,希望同行們遇到類似問題時聽得進,多觀察一下控樣是否發(fā)揮了應有的作用新的力量,往往被忽略的問題,反而是解決問題的根本便利性。